??? 本網(wǎng)訊(記者 劉猛)為了更好地滿足客戶的產(chǎn)量需求,同時(shí)為公司節(jié)約成本,天納克一汽富晟公司生產(chǎn)部乘用車MQBB單元進(jìn)行了以下兩方面的改善,不斷提升生產(chǎn)效率。
??? 首先,對(duì)MQBB 1.4T/1.8T總成節(jié)拍以及現(xiàn)場布局方面進(jìn)行了改善。原有的MQBB 1.4/1.8T總成工作站節(jié)拍各為275s,,現(xiàn)場只能放置1個(gè)裝滿的總成料架,裝滿的料架只能放置在物流通道上,不符合5s標(biāo)準(zhǔn)且存在安全風(fēng)險(xiǎn);于是對(duì)焊槍的焊接軌跡進(jìn)行了優(yōu)化,同時(shí)相應(yīng)的提高焊槍的焊接速度,并且對(duì)現(xiàn)場的布局進(jìn)行了重新的規(guī)劃。優(yōu)化后的焊接程序生產(chǎn)節(jié)拍由原來的275s降低為260s,提升了生產(chǎn)效率,減少了工人移動(dòng)的距離即降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)更為公司節(jié)約了生產(chǎn)成本。按照年產(chǎn)156794輛份預(yù)測(cè),每年可為公司節(jié)約成本48286元。
??? 其次,對(duì)MQBB1.8T/2.0T尾消工作站進(jìn)行了節(jié)拍降低的改善。原有的MQBB 2.0T左右尾消工作站的節(jié)拍各為200s,原有的MQBB 1.8T尾消工作站的節(jié)拍為250s。經(jīng)過對(duì)焊接軌跡進(jìn)行多次的優(yōu)化以及調(diào)試,兩種產(chǎn)品的尾消工作站的節(jié)拍均有所降低。優(yōu)化后的MQBB 2.0T左右尾消工作站的節(jié)拍各為180s,優(yōu)化后的 MQBB 1.8T尾消工作站的節(jié)拍為230s。MQBB1.4T/1.8T尾消按照年產(chǎn)156794輛份預(yù)測(cè),每年可為公司節(jié)約成本117543元,MQBB 2.0T尾消按照年產(chǎn)28385輛份預(yù)測(cè),每年可為公司節(jié)約成本9457元。
??? 因此在我們?nèi)粘9ぷ鳟?dāng)中,一定要仔細(xì)觀察現(xiàn)場中可以改善的地方,冷靜分析找原因、找解決問題的辦法,相信經(jīng)過全體員工的共同努力,一切難題都會(huì)迎刃而解,天納克一汽富晟公司也將不斷進(jìn)步,勇往直前。