??? 本網(wǎng)訊(記者 姜秋匙)隨著國內(nèi)汽車自主品牌的壯大,進(jìn)口汽車國產(chǎn)化速度的加快,國內(nèi)汽車行業(yè)競爭也日益激烈,整車銷售價(jià)格一降再降,汽配行業(yè)的利潤也日漸縮水。
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??? 一汽富晟毯業(yè)公司作為整車地毯配套企業(yè)長期以來毯坯一直依賴外廠家供應(yīng),毯坯原料的成本一度占整車地毯成本的60%-70%。為進(jìn)一步開闊利潤空間,一汽富晟毯業(yè)公司于2014年開始著手進(jìn)行針刺毯坯自產(chǎn)項(xiàng)目的研發(fā)。? 經(jīng)過項(xiàng)目可研分析、工藝技術(shù)消化吸收、車間布局等系列論證后,一汽富晟毯業(yè)公司最終確定了“以產(chǎn)代研”的研發(fā)新思路。
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??? 2014年11月,一條現(xiàn)代化的針刺毯坯生產(chǎn)線安裝完畢。為了讓設(shè)備正常運(yùn)行,設(shè)備廠家提出需要準(zhǔn)備60噸丙綸纖維材料進(jìn)行設(shè)備調(diào)試。對于本來研發(fā)經(jīng)費(fèi)就緊張的一汽富晟毯業(yè)公司來說,60噸丙綸纖維的價(jià)格就是“天文數(shù)字”。為了減少調(diào)試設(shè)備所需纖維的用量,項(xiàng)目組成員采用“地毯式排查”,人工清理每個組成設(shè)備中的雜質(zhì)。對于那些設(shè)備內(nèi)部、不得不用纖維處理的部分,也采用循環(huán)使用的方法,每次出料后再重新投入使用。就這樣,僅用了2.5噸滌綸纖維就完成了設(shè)備“清洗”和調(diào)試工作,就連設(shè)備安裝人員都開玩笑的說“從來沒看到過這么“摳門”的公司”??删褪沁@種“摳門”,為公司節(jié)省了大量研發(fā)經(jīng)費(fèi)。2015年1月針刺毯坯終于通過了各種數(shù)據(jù)檢測,并壓制地毯成功得到了各主機(jī)廠的認(rèn)可。
??? 毯業(yè)人沒有超于常人的能力,更沒有雄厚的資金支持,可就靠著一股敢拼搏、不服輸?shù)膭蓬^,以一種別人看似“摳門”的精神,完成了企業(yè)自身能力升級。